مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران - جلد 16 شماره 3                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
چکیده:   (23 مشاهده)
با در نظر گرفتن سادگی پیاده­سازی عملی، استفاده از کنترل مد لغزشی در مبدل­های الکترونیک قدرت در سال­های اخیر بطور چشمگیری گسترش پیدا کرده است. می­توان برای تثبیت فرکانس کلیدزنی مبدل از روش کنترل معادل مد لغزشی در مبدل­های DC به DC استفاده کرد. در این حالت اغلب، پارامترهای کنترلی سیستم با سعی و خطا انتخاب می­شود و به همین دلیل نمی­توان در محدوده­ی وسیعی از تغییرات نقطه­ی کار سیستم، پایداری کنترل­کننده را تضمین کرد. برای حل این مشکلات، در این مقاله روش جدیدی برای طراحی کنترل‌کننده غیرخطیِ مد لغزشی و همچنین چگونگی تنظیم بهره‌های کنترلی آن در منابع تغذیه­ی سوئیچینگ فلای­بک ارائه شده است. همچنین با در نظر گرفتن نتایج آزمایشگاهی و در محدوده‌ی کاری وسیعی از تغییراتِ پارامترهای مدل، روش‌های کنترل غیرخطیِ مد لغزشی و گام به گام به عقب1 تطبیقی بر اساس معیارهای کارایی مختلفی با هم مقایسه شده‌اند. معیارهای ارزیابی شامل خطای حالت ماندگار، پاسخ دینامیکی در لحظه‌ی راه‌اندازی، مقاومت2 کنترل‌کننده نسبت به تغییرات بار و منبع ورودی و همچنین سادگی پیاده­سازی عملی است. برای استخراج نتایج آزمایشگاهی و پیاده‌سازیِ عملی روش‌های کنترلی از پردازنده‌ی سیگنال دیجیتال3 DSP-TMS320F2810 ساخت شرکت تگزاس استفاده شده است. نتایج شبیه‌سازی ارائه‌شده نیز بر اساس نرم‌افزار MATLAB/Simulink به دست آمده­اند. 
     
نوع مقاله: پژوهشي | موضوع مقاله: قدرت
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers

Designed & Developed by : Yektaweb